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东光县天诚机械厂 .

溶剂脱蜡、酮苯脱蜡、脱蜡设备、 润滑油溶剂脱蜡、蜡精致设备

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江西润滑油溶剂脱蜡制造厂家|东光天诚机械加工溶剂脱蜡
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产品: 浏览次数:3江西润滑油溶剂脱蜡制造厂家|东光天诚机械加工溶剂脱蜡 
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最后更新: 2024-11-28 15:03
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详细信息
 溶剂脱蜡是石油产品精制的一种重要方法。润滑油原料通过溶剂稀释和冷冻,使其中的蜡结晶析出,从而降低润滑油凝固点的过程。工业上将含蜡原油通过原油蒸馏所得到的润滑油馏分,经过溶剂精制、溶剂脱蜡和加氢精制可制成润滑油和石蜡。由石蜡基和中间基原油(见原油评价)蒸馏得到的润滑油原料中都含有蜡。这些蜡的存在会影响润滑油的低温流动性能。由于蜡的沸点与润滑油馏分相近,不能用蒸馏的方法进行分离,但蜡的凝固点较高,逐渐降低温度,蜡就从润滑油中结晶析出,从而可通过过滤或离心分离的方法将蜡与油分离。在低温条件下,润滑油的粘度很大,所生成的蜡结晶细小,使过滤或离心分离很困难。因此,需加入一些在低温时对油的溶解度很大而对蜡的溶解度很小的溶剂进行稀释。苯类溶剂能很好地溶解润滑油,但它对蜡的溶解度也较大。酮类溶剂对蜡的溶解度则很小。因此,常在苯类溶剂中加入一些丙酮或甲基乙基酮以降低苯类溶剂对蜡的溶解度。
溶剂脱蜡设备的保养维修跟提高蜡收率工艺调整
其一、设备的保养与维修
为提高设备运行的稳定性及效率,对套管结晶机、过滤机、冷冻机等设备进行预知性维修,避免因设备问题制约装置生产。
溶剂脱蜡设备对冷冻空冷风机、水泵进行定期检查,发现皮带打滑、丢转及时修理,清理空冷喷头,保证喷水全覆盖,提高空冷冷却效果降低高压,降低氨冷凝温度,提高氨系统制冷能力。
三段一号过滤机耳轴经常出现故障,主要是耳轴螺栓断、耳轴轴套开裂,修理时因无备机而被迫降量维持生产。2017年4月,对三段一号过滤机耳轴进行在线改进性修复,通过改进修复极大地缩短了耳轴的维修周期,了因过滤机耳轴故障影响生产的不利因素。
套管结晶机由于短轴磨损严重,造成密封泄漏、物料跑损。经技术攻关,将短轴很换为陶瓷轴,一次性解决了轴磨损、密封泄漏问题,使套管维修周期由2a提高至3.5 a,延长了设备运行维修周期,降低了加工损失率,提高了产品收率,为大加工量生产创造条件。
仪表完好率、自控率对工艺操作的影响尤为明显,为避免调整带来的装置波动需要对仪表自控率有严格要求。加大对仪表的维护修理力度,调整仪表P,I,D参数,对不完好、不能投自动的仪表进行调试修理,提高了操作的精度,对装置各项指标均有不同程度的优化提高。
装置4组W-FHLG31.5一1A900冷冻机机组管线排布不合理,影响2台强制供油油泵中的一台在线修理工作,通过改造对原机组管线进行合理移位,保证了油泵能够在线维修,减少冷冻机油泵维修需要停机处理的时间及对加工量的影响,同时新增一台氨空冷提高气氨冷却能力、降低冷冻高压,降低氨冷凝温度,保证冷冻系统高温季节生产能力。
其二、提高蜡收率的工艺调整
装置改为单脱以后,设计的脱蜡段制冷量出现过剩情况,为充分利用装置冷量,把脱蜡段过剩的冷量移至脱油段使用,通过降低段脱油段过滤温度,减少了低熔点石蜡组分的损失,达到增产石蜡的目的。
润滑油溶剂脱蜡在实际生产中,通过现场改造,把原并联的溶剂氨器冷却器改为串联,把一台-15℃氨气冷却器改为-25℃,以达到深冷降温的作用。新增一条溶剂管线用于转移脱蜡段溶剂至脱油段,控制脱油段温度提升幅度,实现脱油段低温过滤。
1装置原料
装置加工的原料为蒸馏装置减三线蜡油,从原料性质分析数据看,原料性质基本保持稳定。
2调整过程
装置为了提高蜡收率,在调整脱油段过滤温度操作中,按以下两步进行。
一步,装置设计数据是以双脱制定的,装置冷冻能力大,脱蜡段进料温度低,单脱时可以通过停用脱油段加热器来降低脱油段进料温度,提高蜡收率。
二步,为进一步降低脱油一段、二段过滤温度,对装置进行适应性改造,将剩余制冷能力和脱蜡段低温溶剂挪到脱油段使用,来降低脱油段溶剂温度。
为防止由于过滤温度降低带来的质量波动,脱油一段增开了一台滤机,通过增加过滤面积达到降低过滤速度的目的,的控制了蜡含油指标,保证产品质量合格。
东光县天诚机械厂(http://www.dgtczlj.com)从事石蜡成型机溶剂脱蜡全自动石蜡成型机产品销售国内50多家大中型石油化工企业。多年来在石化机械方面具有较高的声誉。热忱欢迎各界朋友惠顾本厂,携手合作!
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